2.1.2故障分析
由液壓頭的工作原理可以看出,液壓頭整個(gè)調(diào)節(jié)過程主要靠伺服閥組的錯(cuò)油口開關(guān)來控制進(jìn)回油來實(shí)現(xiàn)的。正常情況下錯(cuò)油口密封嚴(yán)密,調(diào)節(jié)過程穩(wěn)定。但由于機(jī)械部件長期運(yùn)轉(zhuǎn)造成的磨損,導(dǎo)致錯(cuò)油口密封嚴(yán)密性下降,一般會(huì)在平衡位置發(fā)生因液壓頭自身漂移引起的小范圍內(nèi)的葉片波動(dòng)。如油口1密封不嚴(yán)必然會(huì)造成少量油進(jìn)入缸體端部,葉片打開同時(shí)帶動(dòng)反饋齒條向前運(yùn)動(dòng),反饋齒條通過齒輪偶或撥叉帶動(dòng)閥芯或閥套朝反方向運(yùn)動(dòng),使錯(cuò)油口2打開液壓缸另一側(cè)進(jìn)油,葉片關(guān)閉,達(dá)到平衡位置后又重復(fù)上述過程,葉片無法在一個(gè)穩(wěn)定的區(qū)域內(nèi)停留,其危害相當(dāng)嚴(yán)重。因?yàn)楦左w的頻繁運(yùn)動(dòng)必然造成反饋裝置的受力磨損導(dǎo)致?lián)p壞。
2.1.3防范措施
提高檢修質(zhì)量,伺服閥閥芯與閥套配合外觀應(yīng)鏡面光滑,配合間隙為0.002~0.003mm,閥組裝配后豎直放置,閥芯不下滑,輕微施力閥芯無卡澀現(xiàn)象,小齒條與閥芯裝配后應(yīng)無軸向串量。泄漏油量控制在500cc/min,保證調(diào)節(jié)行程100mm、50mm,修復(fù)后的液壓頭做好漂移試驗(yàn),并合格。應(yīng)當(dāng)指出的是動(dòng)葉漂移試驗(yàn)是液壓頭修后必做的試驗(yàn)項(xiàng)目,是檢測伺服閥芯與閥套嚴(yán)密與否的重要指標(biāo)。加強(qiáng)油質(zhì)管理,定期檢測油質(zhì)顆粒度是否超標(biāo)并進(jìn)行濾油,減少伺服閥組磨損,定期檢查更換液壓頭。
2.2拉別林密封與主軸間隙過大
2.2.1故障現(xiàn)象
在無指令信號的情況下葉片波動(dòng),就地觀察液壓頭反饋指針抖動(dòng),液壓頭回油窗回油量較大。
風(fēng)量、電流不穩(wěn)且小范圍波動(dòng),CCS畫面輸入反饋信號及執(zhí)行器就地反饋指示不變,手動(dòng)調(diào)節(jié)及自動(dòng)調(diào)節(jié)均無法消除此類故障,如所示。其中密封口1密封不嚴(yán)表現(xiàn)為葉片先開后關(guān),密封口2密封不嚴(yán)表現(xiàn)為葉片先關(guān)后開。擺動(dòng)現(xiàn)象一直存在無法消失,回油及泄露油量增大,壓力表擺動(dòng)。
主軸與拉別林密封配合結(jié)構(gòu)圖2.2.2故障分析
由于拉別林密封1與缸體油室1相通,拉別林密封2與缸體油室2相通,當(dāng)密封口1磨損后漏油,缸體油室2壓力高于油室壓力1,壓力油推動(dòng)缸體向開的方向移動(dòng)打開葉片,同時(shí)調(diào)節(jié)桿通過齒輪偶拉動(dòng)閥心向關(guān)的方向移動(dòng),使錯(cuò)油口2打開,缸體油室1進(jìn)油將動(dòng)葉關(guān)閉,完成一次擺動(dòng),下一次擺動(dòng)又開始重復(fù)進(jìn)行。密封口2磨損后現(xiàn)象與密封口1磨損后相反。
2.2.3防范措施
定期檢查更換液壓頭,液壓頭殼體軸承裝配后,相對于缸體應(yīng)靈活轉(zhuǎn)動(dòng),無卡澀現(xiàn)象。密封組與主軸的配合間隙為0.002~0.003mm,檢驗(yàn)方法與閥芯閥套的配合方法相同,各密封圈完整無損傷。修復(fù)后的液壓頭做好漂移試驗(yàn),并合格。加強(qiáng)油質(zhì)管理,定期檢測油質(zhì)顆粒度是否超標(biāo)并進(jìn)行濾油,減少拉別林密封組件磨損。
2.3調(diào)節(jié)桿松動(dòng)
2005年9月21日4號爐漲負(fù)荷臨近300MW時(shí),2號引風(fēng)機(jī)電流110A~150A擺動(dòng),動(dòng)葉指令、反饋不變。負(fù)荷240MW,2號引風(fēng)機(jī)電流、負(fù)壓、二次風(fēng)量及風(fēng)箱壓力波動(dòng)。就地檢查1、2號送引風(fēng)機(jī)未見異常。升負(fù)荷300MW,2號引風(fēng)機(jī)電流波動(dòng)(106A~149A),負(fù)壓-270Pa~130Pa,二次風(fēng)量、及風(fēng)箱壓力波動(dòng)。解2號引風(fēng)機(jī)自動(dòng),隨后約2s送風(fēng)機(jī)風(fēng)量、引風(fēng)自動(dòng)跳,就地檢查1、2號送引風(fēng)機(jī)未見異常。隨后30min過程中,2號引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉指令未變,電流從148A平穩(wěn)降至115A.同時(shí)A引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉(自動(dòng)位)指令平穩(wěn)增加,電流平穩(wěn)上升。
負(fù)荷238MW,2號引風(fēng)機(jī)指令從58到61,電流從99A至138A,負(fù)壓波動(dòng)。
漲負(fù)荷300MW,2號引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉指令逐漸到61,電流從105A突增至142A,解2號引風(fēng)機(jī)自動(dòng),指令減至58后電流為101A.
2005年9月24日,停運(yùn)風(fēng)機(jī),對拆下的液壓頭進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)桿與軸承配合處磨損,導(dǎo)致調(diào)節(jié)桿與大齒條之間有10mm空行程。




